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涂布出現白點的解決辦法

鋰電池生產行業大家最少(shao)接(jie)觸、最摸不著頭腦(nao)的涂布時出現凹(ao)坑(白(bai)點),輥壓(ya)后就(jiu)是黑點是怎么回事?

現象(xiang):在(zai)電池生(sheng)產涂(tu)布工藝中,常呈(cheng)現為似氣泡狀白色點(dian)狀凹(ao)坑,或呈(cheng)露箔狀的問題;很(hen)多人喜歡將此判(pan)斷(duan)為氣泡,其實(shi)不(bu)然,而是(shi)縮孔。結(jie)合(he)工藝配(pei)方(fang),問題可能出在(zai)VGCF上。實(shi)驗方(fang)案:作(zuo)為工藝,保持配(pei)方(fang)不(bu)變來改善漿料是(shi)基本原則。

添加NMP類(lei)高沸點有機溶劑助(zhu)水系漿料分(fen)散和改(gai)善涂布(bu)烘(hong)干(gan)效果(guo),是比較常見的作法(fa),其(qi)結果(guo)也驗證了其(qi)工(gong)藝的可行性。

VGCF的(de)團聚(ju)體作為低表面張力點,導致了縮孔的(de)產生,但(dan)是實(shi)驗,50%固含量2500mpa’s粘度,問(wen)題卻未能(neng)解(jie)決:難(nan)道真是設備(bei)能(neng)力所限(線速度也就15m/min的(de)樣子)?

VGCF+水+PVP+CMC,這幾樣刮細度便看到了縮孔,那么問題就明了了。絕對就是VGCf的團聚造成的縮孔了?
顯然問題沒那么簡單,從事漿料工藝的同仁基本都有一個習慣,水系漿料的粘度基本都控制在3000mpa’s之下,但是,在這里,為了減少縮孔,卻必須要提高粘度;是不是完全糊涂了?
在一定條件下,縮孔由下式決定:
Q(單位時間內流量)=h(濕膜厚度)2×△v(表(biao)面張(zhang)力(li)梯(ti)度)/2n(涂料(liao)粘度)好了(le),這個公式(shi)足以證(zheng)明高粘度,低表(biao)面張(zhang)力(li)的(de)NMP,發(fa)揮作用的(de)原因了(le)。但是(shi),作為(wei)技術人(ren)員,要知道,粘度、表(biao)面張(zhang)力(li)梯(ti)度,這些都(dou)只(zhi)是(shi)影響因素,而不是(shi)最根本的(de)因子(zi)。

影響因素基本確定:粘度,烘干,表面張力,VGCF,膠(jiao)粒(CMC)。

其他因素猜想:羧甲基纖維素鈉、PVP都是表面活性劑,一端親水,一端疏水,當其濃度過高時,便形成膠束,親水基朝外(水溶劑漿料),疏水基團在內,結合本漿料配方(VGCF,Super-P比例均較高,CMC1.8%),VGCF Super-P本身疏水,那么和膠束內更容易親和,結合在細度計上觀察到的CMC+水+VGCF+PVP就有縮孔的現象,減少了聚合物CMC、PVP的比例進行了實驗,設計原則:維持材料不變,減少CMC、PVP比例,本質即降低膠體濃度。
實驗(yan)第(di)一次,3500mpa’s粘度,細度計上80um可(ke)見縮孔;涂(tu)布改善(shan)。

實驗第二(er)次,2500mpa’s粘(zhan)度(du),細(xi)度(du)65um,有縮(suo)孔;涂布效(xiao)果一(yi)致(zhi)。如果是原有配比,2500的(de)(de)粘(zhan)度(du),那涂布縮(suo)孔是沒法看的(de)(de)。

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